上世紀(jì)80年代美國(guó)AST公司研發(fā)了一種新型離子交換系統(tǒng)——ISEP轉(zhuǎn)盤(pán)式模擬移動(dòng)床系統(tǒng)。它由一個(gè)多槽口分配閥和機(jī)械轉(zhuǎn)盤(pán)兩大部分構(gòu)成。流體通過(guò)分配閥后進(jìn)入不同的樹(shù)脂柱內(nèi)形成逆向接觸流動(dòng),ISEP將傳統(tǒng)固定床分為若干個(gè)小交換柱,由轉(zhuǎn)盤(pán)帶動(dòng)樹(shù)脂柱旋轉(zhuǎn),從而將傳統(tǒng)的固定床技術(shù)轉(zhuǎn)化為連續(xù)式運(yùn)行、分離效率大大提高。
ISEP系統(tǒng),從其設(shè)備本身來(lái)說(shuō),也曾經(jīng)歷過(guò)不斷的改進(jìn),如第二代設(shè)備 (SepTor系統(tǒng)) 將ISEP的旋轉(zhuǎn)閥和轉(zhuǎn)盤(pán)兩套機(jī)械和控制系統(tǒng)合并為一套,為生產(chǎn)操作、安裝、維修帶來(lái)了一些方便。但無(wú)論ISEP,還是SepTor,均沒(méi)有擺脫帶動(dòng)樹(shù)脂柱一起轉(zhuǎn)動(dòng)的龐大的轉(zhuǎn)盤(pán)系統(tǒng),致使機(jī)械結(jié)構(gòu)復(fù)雜,設(shè)備成本較高,難以得到普遍的應(yīng)用和推廣。特別是隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,樹(shù)脂用量增加,樹(shù)脂柱和轉(zhuǎn)盤(pán)尺寸不斷加大,轉(zhuǎn)盤(pán)的負(fù)荷可能達(dá)到二三百?lài)嵉闹亓?,這對(duì)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、設(shè)備基礎(chǔ)和易磨損件都會(huì)帶來(lái)新的問(wèn)題。
近十年來(lái),公司不斷針對(duì)系統(tǒng)的這一缺陷,同時(shí)開(kāi)展了第三代系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),并實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。新一代設(shè)備取消了全部轉(zhuǎn)盤(pán)系統(tǒng),樹(shù)脂柱固定安裝,機(jī)械結(jié)構(gòu)和控制方案大大簡(jiǎn)化。我們采用巧妙的構(gòu)思,通過(guò)DCS和閥內(nèi)的環(huán)形槽和開(kāi)口,將不同液流按照工藝流程的要求,依次分配到樹(shù)脂柱中,從而實(shí)現(xiàn)了樹(shù)脂柱的固定安裝,取消了轉(zhuǎn)盤(pán)系統(tǒng),使轉(zhuǎn)盤(pán)式連續(xù)逆流離子交換和色譜分離技術(shù)跨入了第三代新階段,我們統(tǒng)稱(chēng)此技術(shù)為模擬移動(dòng)離子交換系統(tǒng)。除同樣的節(jié)省投資減少樹(shù)脂使用量和大幅降低樹(shù)脂使用量外。減少了轉(zhuǎn)盤(pán),降低了成本。*避免了傳統(tǒng)連續(xù)離交長(zhǎng)期使用后在轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)后切換時(shí)漏液的問(wèn)題。同時(shí)在客戶(hù)想要增加產(chǎn)量的同時(shí)??梢栽黾与x子柱和改變DCS自控與管道連接來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)大。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。