天健創(chuàng)新(北京)監(jiān)測儀表股份有限公司回放
開播時間04-22 13:48化肥污水處理工藝
目前,化肥行業(yè)污水產(chǎn)量大、水質復雜,含有氨氮、有機物、硫化物、揮發(fā)酚及油類等污染物,處理有一定的難度。化肥污水處理工藝成功案例較多,應用和成功的是厭氧- 好氧(A/O)工藝。
A/O 工藝是通過在生物池中產(chǎn)生厭氧、好氧反應,達到脫氮除磷并降解污水中有機物的一種污水處理工藝[1]。李慶廣介紹了A/O 工藝在山西某化肥污水處理的工程應用,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水水質良好,運行費用為1.594 元/t[2];韓憲平介紹了吹脫-A/O 一體生化工藝在江蘇某化肥廢水*工程實踐,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水達到回用標準,回用作循環(huán)冷卻水,實現(xiàn)污水*,處理成本為1.345 元/t[3];范健介紹了臭氧氧化- 活性炭過濾- 反滲透工藝在山西某煤化工污水回用于鍋爐補給水中的工程實例,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水實現(xiàn)回用,處理成本為1.74 元/t[4]。
本文介紹了A/O 工藝在某化肥廠大型合成氨及尿素生產(chǎn)裝置污水處理中的實際應用情況。污水中主要污染物COD 為500~800 mg/L,氨氮的質量濃度在80.0 mg/L。
1 工藝介紹
1.1 工藝流程
主體工藝為“A/O+ 絮凝過濾”:污水首*入預曝池格柵井,經(jīng)機械格柵、除砂器處理后進入預曝池,在預曝池內(nèi)投加混凝劑,經(jīng)攪拌反應后自流至一沉池,在一沉池內(nèi)經(jīng)固液分離后上清液自流至A 池,然后進入O 池,O 池出水部分進入二沉池,部分回流至A 池,二沉池的污泥全部回流至A 池內(nèi),往復循環(huán)。
1.2 主要設計參數(shù)
設計進水和出水水質要求見表1。
表1 設計進水和出水水質
Tab.1 Influent and effluent water quality designing
反硝化A 池1 座,有效容積11 000 m3,HRT 為11 h,泥齡50~100 d。污泥和MLVSS 的質量濃度分別為6.0~8.0 和4.0~6.0g/L;硝化液回流體積比200%~300%,污泥回流體積比50%~100%,COD 容積負荷1.10 kg/(m3·d),COD 污泥負荷0.22 kg/(kg·d),為防止污泥沉積,設置4 臺水下攪拌機。
A 池對O 池回流來的硝化液進行反硝化,在缺氧條件下,通過兼性厭氧反硝化菌作用,以污水中有機物作為電子供體,硝態(tài)氮作為電子受體,將硝酸鹽和亞硝酸鹽轉化成氮氣,去除TN?;钚晕勰嘀械木哿拙谶@一過程中大量吸收污水中的BOD,并將污泥中的磷以正磷酸鹽的形式釋放到混合液中[5-6]。
O 池1 座:分為5 格,總有效容積22 500m3,HRT為22.5 h,泥齡80~100 d,MLSS 和MLVSS 的質量濃度分別為6.0~8.0 和4.0~6.0 g/L,硝化液回流體積比200%~300%,污泥回流體積比50%~100%,(COD +NOD)容積負荷0.49 kg/(m3·d),(COD+ NOD)污泥負荷為0.10 kg/(kg·d)。
2 污泥培養(yǎng)和馴化
2.1 污泥接種
(1)泥餅投加:將800 t 污泥濾餅至A 池內(nèi),并用壓縮空氣、工業(yè)水將鏟至A 池內(nèi)的污泥濾餅沖開,按質量分數(shù)80%的含水量計算,800 t 污泥濾餅能使系統(tǒng)內(nèi)污泥的質量濃度達到4 g/L。
(2)場內(nèi)活性污泥投加:用2 臺泵分別將2 個濃縮池儲存的生化活性污泥打到A 池;2 個濃縮池約儲存活性污泥1 000 m3,質量濃度按50 g/L 計算,能使系統(tǒng)內(nèi)污泥的質量濃度增加1 g/L,這樣系統(tǒng)內(nèi)污泥的質量濃度達到5 g/L。在生化剩余污泥管線上接管線至A 池,將生化剩余污泥排到A 池;將小A/O 活性污泥打到A 池。運行A 池推流器及O 池曝氣;開硝化液回流。投加污泥后,開始做水質分析,污泥、DO含量分析。
2.2 悶曝
污泥接種后,O 池需要悶曝,悶曝時間現(xiàn)場定(約2~3 d);悶曝氣量現(xiàn)場定。悶曝期間,二沉池刮泥機須正常運行、開二沉池回流。
悶曝同時補充碳源:白糖加到反應池、淀粉加到A 池進水廊道,每天分2 次投加早上8:00-9:00 投加一半,下午3:00-4:00 投加一半。第1 天投加1 t白糖、1 t 淀粉;第2 天投加1.5 t 白糖、1.5 t 淀粉;第3天投加2 t 白糖、2 t 淀粉。
每天對各監(jiān)測點進行COD、氨氮含量分析3 次,DO 和污泥含量化驗1 次;自第2 天開始分析生物相。
2.3 污泥強化培養(yǎng)
全面向系統(tǒng)內(nèi)投加營養(yǎng)物質,補充碳源:第1 天,投加2 t 白糖、2 t 淀粉;第2 天,投加1.5 t 白糖、1.5 t淀粉;第3 天,投加1 t 白糖、1 t 淀粉;第4 天,投加1 t白糖、1 t 淀粉。
在A 池進水廊道補充磷鹽,每天早上按m(COD):m(N):m(P)=200:5:1 的比例,向系統(tǒng)內(nèi)投加磷鹽。
在O 池進水口處補充堿度,前3 d 初步分別按200、300、400 kg 投加,具體情況根據(jù)二沉池出水剩余堿度調(diào)整投加量(保持≥200 mg/L)。
在污泥回流池投加促生劑,每天投加3 桶,每8 h投1 桶,在反應池投加聚合鋁鐵,按10mg/L 的量投加。
3 裝置運行狀況
3.1 運行條件
通過生物接種和馴化,A/O 工藝進水氨氮的質量濃度在20~30 mg/L,COD 約為420 mg/L,達到要求的運轉負荷。在穩(wěn)定運行期間,水溫25~35℃,pH 在8.0~8.5,進水體積流量為70 m3/h,MLSS 和MLVSS的質量濃度分別為6.0~8.0 和4.0~6.0 g/L,污泥回流體積比50%~100%。
3.2 A/O 工段處理效果
3.2.1氨氮去除效果
根據(jù)連續(xù)15 d 的運行檢測數(shù)據(jù),A/O 工藝對氨氮處理效果如圖1 所示。
從圖1 可以看出,連續(xù)15 d 進水NH3-N 的質量濃度為59.5~81.8 mg/L,平均73.8 mg/L,出水NH3-N的質量濃度<3.0 mg/L,平均為1.51 mg/L,去除率大于97%,系統(tǒng)脫氮效果非常好,達到了設計出水要求。
3.2.2有機物去除效果
根據(jù)15 d 連續(xù)運行監(jiān)測數(shù)據(jù),A/O 工藝對COD和油的去除效果見圖2 和圖3。
從圖2 可看出,在進水COD 為214~320 mg/L、平均為254 mg/L 的情況下,出水COD 為64.9~70.6mg/L,平均68.5 mg/L,平均去除率為72.5%,這說明A/O 工藝在去除NH3-N 的同時,對COD 也具有良好的去除效果。
從圖3 可以看出,進水油的質量濃度在15~65mg/L 波動,出水在0.12~7.8 mg/L,大部分在0.5 mg/L以下,平均去除率達到95.9%。個別進水的含油量過大,出水時有超標現(xiàn)象。
3.2.3懸浮物去除效果
由于活性污泥存在巨大的表面積,而表面又含有具有黏性的多糖類物質,因此,活性污泥具有吸附能力,可以在較短時間內(nèi)吸附污水中處于懸浮狀態(tài)和膠體狀態(tài)的物質。A/O 工藝對懸浮物的去除效果見圖4。
由圖4 可以看出,進水SS 的質量濃度為73~92mg/L,出水SS 的質量濃度均在30 mg/L 以下,去除率為63%~77.5%,平均為70.9%,達到設計要求。
3.3 絮凝、過濾單元處理效果
污水經(jīng)A/O 工藝之后,出水COD 在64.9~70.6mg/L,達不到外排水的水質要求,為進一步降低COD,對污水進行絮凝過濾處理,出水水質見圖5。
由圖5 可以看出,絮凝過濾對COD 去除率平均在21%,出水COD 平均為54.1 mg/L,達到外排水水質要求。
3.4 成本分析
該工程處理水的體積流量為5 400m3/d,工程總投資為580 萬元,廢水處理運行成本分析見表2。主要成本在于藥劑及營養(yǎng)物質的消耗,處理成本為1.1元/m3。
表2 裝置運行費用及成本
Tab.2 Unit operating costs
3 結論
總體來說,A/O 工藝簡單、操作維護方便、能耗低、維護方便、運行穩(wěn)定,具有很好的脫氮功能和較高的COD 去除能力。本工程連續(xù)15 d 進水NH3-N的質量濃度為59.5~81.8 mg/L,出水NH3-N 的質量濃度<3 mg/L,去除率在97%以上;進水COD 在214~ 320 mg/L,出水COD 在64.9~70.6 mg/L,平均68.5 mg/L(經(jīng)混凝過濾后為54.1 mg/L),平均去除率為72.5%;除油率高達95.9%,對懸浮物的去除也達到70.9%。系統(tǒng)出水*符合設計要求。同時,處理成本較低,為1.1 元/t 左右,具有顯著的環(huán)境效益和經(jīng)濟效益。
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