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開播時(shí)間04-22 13:48SBR工藝受油類污染物等沖擊過程及處理方法
四川某甲醇生產(chǎn)企業(yè)的40m3/h廢水處理裝置于2005年建成投用,主要針對40萬t甲醇生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含醇廢水的處理,該廢水處理裝置采取SBR的處理工藝。SBR工藝以時(shí)間分割的操作方式替代空間分割的操作方式,靜置理想沉淀替代傳統(tǒng)的動(dòng)態(tài)沉淀,即在同一池子內(nèi)將進(jìn)水、反應(yīng)、沉淀、排水、閑置5個(gè)步驟融為一體,具有流程簡單、處理效果優(yōu)異、運(yùn)行靈活、適應(yīng)水質(zhì)變化能力較強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)〔1〕。SBR污水處理流程示意如圖 1所示。
圖 1 SBR污水處理流程示意
該廢水處理裝置投運(yùn)8a以來,運(yùn)行狀況一直較為穩(wěn)定,外排水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-1996)的1級指標(biāo)。
該廢水處理裝置污水來源比較單一,SBR活性污泥的微生物菌群主要針對含甲醇廢水。正常運(yùn)行時(shí),SBR池可處理zui高300 mg/L的甲醇廢水。處于停車或檢修期間無廢水來源時(shí),則將SBR池內(nèi)的微生物甲醇適應(yīng)質(zhì)量濃度下調(diào)至50 mg/L,曝氣時(shí)間也可適當(dāng)縮短。由于廢水中甲醇濃度較低,還需加入適量的甲醇和營養(yǎng)鹽,以維持SBR池內(nèi)專性微生物的生長繁殖。
本次油類污染物沖擊異常工況發(fā)生在停車檢修期間,出現(xiàn)了SBR池突然異常起泡、處理后污水COD不達(dá)標(biāo)等情況,與以往受甲醇濃度變化影響產(chǎn)生的異常工況*不同。
1 油類污染物沖擊的過程
1.1 初期現(xiàn)象
異常工況的初期,SBR池突然異常起泡,因起泡原因不明,誤認(rèn)為是有表面活性劑進(jìn)入污水系統(tǒng)造成,因此向SBR池內(nèi)投加消泡劑進(jìn)行消泡處理。但消泡劑只能短時(shí)間減少泡沫,并不能阻止泡沫的不斷產(chǎn)生。進(jìn)入靜置階段后整個(gè)SBR池面布滿乳白色的泡沫,且打撈起的泡沫長時(shí)間不會(huì)自行破碎。SBR池的起泡情況如圖 2所示。
圖 2 SBR池起泡情況
1.2 中期現(xiàn)象
出現(xiàn)異常后增加了調(diào)節(jié)池以及SBR池的水質(zhì)分析,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)池COD由84 mg/L突升至3 073.7 mg/L,懷疑為甲醇等有機(jī)物含量突然增加造成。因此,立即停止向SBR池進(jìn)水,強(qiáng)化曝氣處理。經(jīng)2 d共5個(gè)周期處理后,出水COD仍不達(dá)標(biāo)。經(jīng)對調(diào)節(jié)池污水分析發(fā)現(xiàn),甲醇含量并不高,但油類含量遠(yuǎn)超正常值?;敬_認(rèn)異常工況為油類污染物沖擊造成。
此時(shí)調(diào)節(jié)池內(nèi)的污水外觀已出現(xiàn)明顯變化,調(diào)節(jié)池內(nèi)廢水呈黑色,但表面看不到明顯的彩色油膜,應(yīng)該是以乳化油的形式存在于水中;池底厭氧污泥已明顯膨脹上浮至水面。
1.3 后期現(xiàn)象
異常工況出現(xiàn)約10 d后,SBR池內(nèi)的活性污泥絮體顆粒明顯增大,其內(nèi)部包裹黑色厭氧黏泥,色澤偏紅。正常運(yùn)行的SBR池中,濾網(wǎng)基本打撈不到大顆粒的活性污泥絮體,且顏色為土黃色。
2 油類污染物沖擊的過程分析
2.1 主要分析數(shù)據(jù)對比情況
調(diào)節(jié)池和SBR池在工況正常和異常時(shí)的水質(zhì)分析數(shù)據(jù)如表 1所示。
由表 1可知,異常工況下,調(diào)節(jié)池內(nèi)廢水中的油類物質(zhì)和COD明顯增加,zui高分別達(dá)到216.4、3 073.7 mg/L,是正常狀態(tài)的32倍和23倍;同時(shí)在異常工況下,pH下降的現(xiàn)象比較明顯。異常工況下,SBR池內(nèi)活性污泥的沉降比明顯上升,zui高達(dá)90%。
2.2 調(diào)節(jié)池異常分析
正常運(yùn)行期間,由于廢水來源主要為含甲醇廢水以及生活污水,不需要調(diào)節(jié)pH,因此調(diào)節(jié)池主要起均質(zhì)和厭氧預(yù)處理的作用。油性廢水進(jìn)入調(diào)節(jié)池后,會(huì)對調(diào)節(jié)池內(nèi)的厭氧、兼氧菌造成沖擊,主要影響表現(xiàn)在pH和厭氧污泥性狀的變化。圖 3為異常工況下,調(diào)節(jié)池內(nèi)COD、油類及pH的變化趨勢。
圖 3 調(diào)節(jié)池內(nèi)pH、COD和油類的變化趨勢
pH過小或過大會(huì)影響參與污水處理的微生物細(xì)胞質(zhì)膜上的電荷性質(zhì),從而影響微生物細(xì)胞吸收營養(yǎng)物質(zhì)的功能,對微生物的生理活動(dòng)產(chǎn)生不良影響。對于參與廢水生物處理的微生物,一般較佳的pH范圍為6.5~8.5.從圖 3(a)可以看出,異常工況期間,pH明顯地向酸化方向發(fā)展(第5天和第10天加堿進(jìn)行調(diào)節(jié)),說明調(diào)節(jié)池內(nèi)厭氧微生物硝化、反硝化代謝強(qiáng)烈。
該廢水處理裝置以前曾有多次廢水COD(主要污染物為甲醇)超過1 000 mg/L的情況出現(xiàn),但進(jìn)入調(diào)節(jié)池后,通過潛水?dāng)嚢铏C(jī)攪拌和厭氧微生物的作用,一般3 d后COD能降至300 mg/L.由圖 3(b)可以看出,由于油類物質(zhì)沖擊造成了此次異常工況,調(diào)節(jié)池對COD的去除效果不明顯。但水解酸化反應(yīng)可改善油類污染物的可生化性,為后續(xù)好氧處理提供條件〔2〕。
由圖 3(c)可知,調(diào)節(jié)池內(nèi)的厭氧菌在受油類物質(zhì)沖擊后,只在前7 d對油類物質(zhì)有微弱的處理效果,之后油含量基本不再下降,說明調(diào)節(jié)池內(nèi)的厭氧菌不能直接處理油類污染物。
2.3 SBR池異常現(xiàn)象分析
異常工況期間,初期停止SBR池進(jìn)水,待逐步馴化后,逐漸增加進(jìn)水量。異常工況下SBR池內(nèi)pH、COD及污泥沉降比的變化趨勢如圖 4所示。
圖 4 SBR 池內(nèi) pH堯COD 及污泥沉降比的變化趨勢
由圖 4(a)可以看出,SBR池內(nèi)pH出現(xiàn)隨調(diào)節(jié)池的進(jìn)水發(fā)生驟降的現(xiàn)象,及時(shí)進(jìn)行了加堿處理,暫停進(jìn)水后pH沒有明顯反彈。說明SBR池內(nèi)pH的變化主要是由調(diào)節(jié)池進(jìn)水造成的,SBR池加強(qiáng)曝氣后本身沒有發(fā)生大量硝化反應(yīng)產(chǎn)酸。
由圖 4(b)可以看出,經(jīng)過反復(fù)悶曝至第12天,SBR池的殘余COD才降至合格指標(biāo) (60 mg/L) 以內(nèi)。原因?yàn)镾BR池內(nèi)活性污泥對該部分主要由油類物質(zhì)產(chǎn)生的COD處理能力較低,微生物生長繁殖受到抑制造成〔3〕。12~25天期間逐步增加進(jìn)水量,又經(jīng)過10 d左右的馴化,SBR池內(nèi)活性污泥才適應(yīng)油性廢水,恢復(fù)了一定的COD處理能力,少量進(jìn)水能夠一次處理合格。
由圖 4(c)可知,異常期間SBR池的污泥沉降比遠(yuǎn)超20%~40%的控制范圍。第13天的污泥沉降比zui高(SV約90%),但從顯微鏡下觀察微生物相,一滴混合液中僅有2只鞭毛蟲還在活動(dòng),其他均已死亡或不活動(dòng),說明原生微生物菌種嚴(yán)重受到油類污染物的沖擊和毒害,造成沉降比升高的為失活膨脹污泥,對污染物無處理作用。油類物質(zhì)進(jìn)入SBR池后,在曝氣過程中與活性污泥顆粒接觸并包裹,隔絕了活性污泥與外界的物質(zhì)交換,導(dǎo)致活性污泥死亡;隨后外層不斷吸附活性污泥,與油類物質(zhì)形成網(wǎng)捕作用,使原本分散的活性污泥和菌膠團(tuán)不斷被吸收、聚集起來,zui終形成顆粒大而接觸面積小的活性污泥顆?!?〕。
有資料表明,與起泡有關(guān)的微生物大多呈絲狀或枝狀,能捕掃微粒和氣泡;而被絲網(wǎng)包圍的氣泡表面張力增大,不易破裂。此外,廢水中存在不溶性或憎水性物質(zhì)(如油、脂類等)時(shí),有利于放線菌的生長。因此SBR池起泡和不易破碎是因油進(jìn)入廢水系統(tǒng)導(dǎo)致起泡微生物繁殖所致。
3 處理措施及過程
由于該廢水處理裝置無隔油池或浮油處理設(shè)施,針對油類污染物沖擊的異常工況,采取了如下措施:
(1)由于調(diào)節(jié)池和SBR池對油類污染物處理效果較差,因此首先切斷油類污染物來源,將后續(xù)廢水轉(zhuǎn)入事故罐暫存,隨后采取人工清淤的方式打撈調(diào)節(jié)池和分配槽內(nèi)的上浮污泥。
(2)針對調(diào)節(jié)池內(nèi)油類水解酸化和厭氧硝化產(chǎn)酸的情況,適當(dāng)加堿調(diào)節(jié),并清理調(diào)節(jié)池和分配槽表面含油污泥。
(3)SBR池內(nèi)停止進(jìn)水,避免異常繼續(xù)擴(kuò)大。同時(shí)調(diào)整運(yùn)行工況,在8 h的一個(gè)周期內(nèi),曝氣時(shí)間由4 h增加至6 h,取消進(jìn)水和排水時(shí)間,減少靜置時(shí)間為1 h.同時(shí)加大羅茨鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)量,增加池內(nèi)溶氧。輔助采取加消泡劑和打撈的方式,抑制SBR池起泡程度。
(4)加大SBR池內(nèi)每周期營養(yǎng)鹽的投入量,分為幾次投加。同時(shí),維持池內(nèi)甲醇質(zhì)量濃度為80mg/L,避免甲醇專性微生物全部死亡。
(5)加強(qiáng)SBR池排泥,降低污泥沉降比,排出失活底泥;同時(shí)從其他運(yùn)行良好的污水處理裝置中抽取活性污泥,補(bǔ)入SBR池中作為新鮮菌種。
采取以上措施后,經(jīng)15 d的反復(fù)處理和調(diào)整,SBR池逐漸恢復(fù)了一定的COD處理能力。隨后根據(jù)調(diào)節(jié)池內(nèi)廢水的含油量和COD情況,少量進(jìn)水,經(jīng)45 d左右才處理完調(diào)節(jié)池內(nèi)的含油廢水。SBR池的起泡現(xiàn)象經(jīng)30 d左右才逐漸減少。含油污染物的來源經(jīng)事后調(diào)查,為檢修期間的現(xiàn)場廢油不慎進(jìn)入了污水收集管道所致。
4 結(jié)語
化工企業(yè)的污水處理裝置與普通生活污水處理裝置不同,SBR池內(nèi)培養(yǎng)、馴化的是活性污泥內(nèi)的專性微生物。因此當(dāng)廢水水質(zhì)出現(xiàn)突變時(shí),很容易對微生物系統(tǒng)造成毀滅性沖擊。從本次異常工況的案例中可以看到,整個(gè)異常工況歷時(shí)約24 d,SBR池在12d后才對油類污染物表現(xiàn)出一定適應(yīng)性,并開始有較小的COD處理能力。國內(nèi)部分研究表明,當(dāng)油類污染物<50 mg/L時(shí),其對微生物硝化、反硝化和有機(jī)物降解的抑制作用比較輕微〔5〕,但油類污染物≥50 mg/L后則抑制和毒害作用明顯〔3〕。因此,對于油類污染物的沖擊,應(yīng)及時(shí)調(diào)節(jié)進(jìn)水濃度,經(jīng)過適應(yīng)期后,才能馴化培養(yǎng)出有處理能力的微生物;同時(shí)必須維持專性微生物營養(yǎng)源的加入,避免原有的專性微生物*死亡。由于此次油類物質(zhì)沖擊異常發(fā)生在冬季,活性污泥中的微生物生長繁殖受環(huán)境溫度影響放緩,系統(tǒng)恢復(fù)到正常所用的時(shí)間較長,若是在其他季節(jié),系統(tǒng)恢復(fù)到正常的時(shí)間應(yīng)該會(huì)短一些。
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