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當(dāng)前,狠抓環(huán)境保護(hù)工作,關(guān)停并轉(zhuǎn)了一大批污染嚴(yán)重的中小型企業(yè),各地己越來越重視環(huán)境污染問題。廢水治理作為一個老大難問題。一直困擾著各個企業(yè),尤其是一些中小型企業(yè),如造紙、印刷、食品、石油化工等企業(yè),由于資金和技術(shù)等方面的制約,進(jìn)口設(shè)備投資太大,中小型企業(yè)難以承受,即便投巨資購買的處理設(shè)備,往往也因為巨額的運(yùn)行費(fèi)用而不得開開停停,以應(yīng)付環(huán)保部門的檢查,針對目前這種現(xiàn)狀,我公司參考*技術(shù),研制開發(fā)了MY系列超級溶氣氣浮技術(shù)與成套設(shè)備,其處理效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于目前傳統(tǒng)常規(guī)氣浮。
一、 技術(shù)關(guān)鍵與特點(diǎn)
1、 處理效率高:
氣浮處理效率的高低,取決于單位體積溶氣水所能浮起的浮粒子的絕干重量,我們將其定義為單位浮量,這是度量溶氣水質(zhì)好壞的一項客觀指標(biāo)??諝鈱儆陔y溶于水的物質(zhì),常壓下空氣在水中的溶解度約為1.8%,在0.3Mpa的壓力下,溶解度可達(dá)到5.4%,如何讓這些有限的溶解空氣充分發(fā)揮作用,是氣浮技術(shù)的關(guān)鍵。而縮小氣泡的直徑、增大氣泡群密度、改良?xì)馀萑壕鶆蚨龋翘岣邭飧⌒实年P(guān)鍵,三者互相關(guān)聯(lián)、相互制約。1個100VM的氣泡如果變成等體保積的1VM的氣泡,其微量可以達(dá)到1000000個,所以,在溶解空氣總量一定的前提下,縮小單個氣泡的直徑,即可增大氣泡群密度,同時氣泡群的均勻性也可以得到改善,傳統(tǒng)氣浮效率低,其zui重要的原因就是因為所產(chǎn)生的氣泡直徑過大,主體氣泡群氣泡的直徑一般都在50VM以上,氣泡群的密度(消能后單位體積溶氣水中所含氣泡個數(shù))一般在10⒏\CM⒊以下,氣泡群均勻性(主體氣泡群數(shù)量占總氣泡數(shù)量的比例)差,直徑大于100VM的氣泡占85%以上,這些氣泡都屬于無效浮選氣泡,而且由于氣泡直徑過大導(dǎo)至氣泡上升速度過快,致使絮凝體遭到?jīng)_擊而破裂,浮選效果降低。而本機(jī)所產(chǎn)生的微氣泡直徑在1VM左右,密度高于102 \CM⒊同時氣泡大小均勻,這就保證了較高的處理效率和理想的處理效果。
2、 溶氣利用率高
本機(jī)的溶氣利用率近100%,傳統(tǒng)的凹式氣浮只有10%左右,而早期的氣浮僅為6%左右,氣浮效率的高低,同溶氣效率沒有太大的關(guān)系,zui終取決于溶氣利用率的高低。以溶氣壓力為例,從0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶氣效率zui多也只能提高一倍,但能耗卻高出好幾倍,以溶氣效果為例,若從50%的溶氣效率提高到100%,其氣浮效率zui多也只能提高一倍,但相應(yīng)的溶氣設(shè)備在構(gòu)造上就要復(fù)雜的多,檢修也相應(yīng)復(fù)雜。
研究表明,只有比漂浮粒子(絮凝前的單個粒子)直徑小的氣泡,才能與該懸浮粒子發(fā)生有效的吸附作用,在自然水體中,短時間內(nèi)難以沉淀的懸浮粒子,其直徑大多在10-30VM,50VM以上的固態(tài)懸浮粒子經(jīng)過幾個小時的靜置,可以自然下沉或浮出水面,乳化液粒子徑在0.25-2.5VM之間,其中少量大顆粒直徑約10VM左右,所以,1VM左右微氣泡對絕大多數(shù)粒子都有很好的吸附作用,這也是本機(jī)溶氣利用率高的直接原因。
3、 處理負(fù)荷高
本案可以處理懸浮物(SS)含量高達(dá)5000-20000mg\L的廢水,這個指標(biāo)是任何傳統(tǒng)氣浮所不能達(dá)到的。傳統(tǒng)常規(guī)氣浮所能分離的(ss)含量一般在1000mg\L左右,僅對SS含量在幾百mg\L左右的廢水具有一定的實用價值。
4、 簡便實用的壓力溶氣
本案溶氣罐的設(shè)計采用了與傳統(tǒng)理倫不同的設(shè)計依據(jù),否定了以水力停留時間為主要依據(jù)的設(shè)計方法,實現(xiàn)了小容積大處理量,為增大氣水接觸面積采用了四級預(yù)混合機(jī)構(gòu),氣,水在極短的時間內(nèi)即可達(dá)到均相狀態(tài)。
5、 高效率的氣泡發(fā)生器
傳統(tǒng)氣浮由于其釋放器本身的缺陷和局限性,也對浮選效果產(chǎn)生了致命的影響:如窩凹?xì)飧〔捎玫氖抢酶咚傩D(zhuǎn)的葉輪將吸入的空氣打碎而產(chǎn)生氣泡,且不論高速旋轉(zhuǎn)的葉輪會同時將絮體攪碎,破壞懸浮物,僅是這種產(chǎn)生氣泡的方式,就決定了這種結(jié)構(gòu)無法產(chǎn)生10微米以下的微氣泡,因為要通過機(jī)械剪切產(chǎn)生微氣泡,首先要克服的是氣泡的表面張力,氣泡越小,其表面張力就越大,要消耗的能量就越高,目前獲得的氣泡直徑zui小的方法是電解,其次就是壓力溶氣,本機(jī)所采用的氣泡發(fā)生器,以其合理的設(shè)計,實現(xiàn)了空氣從溶氣水到微氣泡的*的轉(zhuǎn)化,具有以下優(yōu)勢:
(1)、可以限度的消除溶氣水的能量,也就是說,可以限度的使溶氣從溶解平衡的高能值降到幾乎接近常壓力的低能值。溶氣水的消能是能量的轉(zhuǎn)移,而不是能量的消失。消能,是指獲得物理性能優(yōu)良的微氣泡的前提下,能量轉(zhuǎn)換的值。本案所采用的氣泡發(fā)生器的消能比可達(dá)99.9,而普通氣泡發(fā)生器只能達(dá)到95%.
(2)、在獲得消能比的前提下,具有zui快的能量消減速度,也就是說具有zui短的能量消減時間,即可以在zui短的能量消減時間內(nèi)獲得能量消減比。本案所采用的氣泡發(fā)生器的消能時間僅為0.01-0.03秒,而普通氣泡發(fā)生器zui快也得0.3秒。
(3)、溶氣水從高能值降到低能值的過程中沒有渦流 反沖之類的流態(tài)產(chǎn)生。*,微氣泡自形成以后,就伴隨著一系列的氣泡合并作用,合并作用是由表面能的自發(fā)減少所決定的,兩個體積相同的氣泡合并后,其表面能減少20.63%。若在釋放器中存在有利于氣泡合并的結(jié)構(gòu)的話,那通過該裝置獲得理想的微氣泡是不可能的。只能杜絕溶氣的渦流,反沖,才能從根本上避免微氣泡的合并。
二、 設(shè)計方案
1、 工藝流程圖
廢水
↓
格柵
↓
沉淀池
↓
調(diào)質(zhì)池
PVC→ ↓
泵
PAM→ ↓
儲氣罐→溶氣罐→溶氣氣浮污水處理機(jī)→污泥儲存池
↑ ↓
高壓泵 ← ↓ 板框污泥壓濾機(jī)
好氧快濾池 ↓
↓ 污泥外運(yùn)
沉淀澄清池
↓
儲水池
↓
回用或排放
屠宰廢水處理設(shè)備氣浮工藝