多功能移動破碎站是多種機器組合的一體化結(jié)構(gòu),有給料機、破碎機、篩分設(shè)備、輸送機等,物料經(jīng)給料機均勻輸送到破碎機內(nèi),經(jīng)破碎機初步破碎后,通過圓振動篩構(gòu)成閉路循環(huán)破碎系統(tǒng),成品物料由輸送機輸出,進行連續(xù)破碎作業(yè)。該站在運行過程中,有時可能會出現(xiàn)這樣或那樣的故障,本文簡單描述一下故障的原因和解決方法,希望能為大家提供一些幫助。
一、破碎腔堵塞,主電機的電流高于正常運轉(zhuǎn)電流。
原因:1、喂料量太大,石料來不及破碎,破碎腔塞滿停機。2、破碎腔大塊石頭進入破碎腔上部卡在那里,但沒有對破碎腔造成堵塞。3、破碎機下面的皮帶機發(fā)生故障后停止送料,排料口被堵。4、混入粘性物料和其它雜物堵塞排料口。
解決方法:1、調(diào)慢喂料機轉(zhuǎn)速,減少喂料量;2、停車后用鋼絲繩栓住大石塊再用吊車將大石塊吊出破碎機。3、停止喂料,排除皮帶機的故障,此時盡可能不停破碎機。4、停止喂料,疏通出料口,此時盡可能不停破碎機。
二、劇烈的劈裂聲后,動顎停止擺動,飛輪繼續(xù)回轉(zhuǎn),拉桿彈簧松弛。
故障原因:1、拉緊彈簧斷裂;2、拉桿斷裂;3、破碎腔內(nèi)進入不能破碎的物料或其它原因使肘板脫落或斷裂。
解決方法:1、更換拉緊彈簧;2、更換拉桿;3、扭開拉桿螺母,取下拉桿彈簧,將動顎掛起,更換重新安裝或更換肘板。
三、活動顎板與固定顎板抖動并產(chǎn)生撞擊聲
故障原因:顎板緊固螺栓松動或掉落。破碎板固定螺栓斷裂。
解決方法:1、緊固或配齊破碎板固定螺栓,如防松彈簧彈性不足更換;更換螺栓。2、調(diào)正排料口,保證兩顎板的正確間隙。
四、動鄂斷裂。
故障原因:1、承受超大負荷;2、動顎鑄造留有密集氣孔等嚴重缺陷;3、使用不合格的肘板、肘板墊, 破碎機在強力沖擊時,肘板未發(fā)生自斷保護;4、動顎在機架內(nèi)發(fā)生位移,一端底部碰撞機架邊護板;5、拉桿彈簧張力失效后仍未及時更換;6、排料口小于規(guī)定;7、進料位置不對,偏向某一端或下料斗角度太陡,使物料直接撞擊動顎頭部。
解決方法:1、更換動顎,防止過大負荷(控制粒度,防鐵塊進入)。2、更換動顎,同時換上主機廠生產(chǎn)的原裝肘板、肘板墊;3、更換動顎,同時正確裝配偏心軸、軸承、緊定襯套和動顎,更換已損壞的零件;4、更換動顎,同時更換拉桿彈簧;5、更換動顎,同時按要求調(diào)整排料口;6、更換動顎,同時安裝一個進料斗,確保下料均勻、平穩(wěn),且從中間分向二邊。
五、肘板斷裂。
故障原因:1、主機超負荷或大于進料口尺寸的料進入;2、有非破碎物進入破碎腔;3、肘板與肘板墊之間不平行,有偏斜;4、鑄件有較嚴重的鑄造缺陷。
解決方法:1、更換肘板并控制進料粒度,并防止主機超負荷;2、更換肘板并采取措施,防止非破碎物進入破碎腔;3、更換肘板并更換已磨損的肘板墊,正確安裝肘板;4、更換合格的肘板。
六、主機突然停機、悶車。
故障原因:1、排料口堵塞,造成滿腔堵料;2、驅(qū)動槽輪轉(zhuǎn)動的三角皮帶過松,造成皮帶打滑;3、偏心軸緊定襯套松動,造成機架的軸承座內(nèi)兩邊無間隙,使偏心軸卡死,無法轉(zhuǎn)動;4、工作場地電壓過低,主機遇到大料后,無力破碎;5、軸承損壞。
解決方法:
1、清理排料口堵塞物,確保出料暢通;2、調(diào)緊或更換三角皮帶;3、重新安裝或更換緊定襯套;4、調(diào)正工作場地的電壓,使之符合主機工作電壓的要求;5、更換軸承。
上述是鄭州力展環(huán)保設(shè)備有限公司多年的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗總結(jié)出來的。*以來本公司對多功能移動破碎站不斷地更新?lián)Q代,產(chǎn)品日漸成熟,可根據(jù)石料的大小及性質(zhì)給客戶設(shè)計配套多種破碎工藝,有顎破、反擊破組合;有反擊破、制砂機組合;有方箱破碎機、振動篩組合;有錘破、振動篩組合等。齊全的配套設(shè)備能夠滿足市場的不同的要求,能給客戶提供全面的技術(shù)指導(dǎo)和完善的服務(wù)。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。