濰坊小宇環(huán)保有很多很好的污水處理設備,都有自己專業(yè)的師傅安裝、調(diào)試,產(chǎn)品銷往全國各地,受到用戶的*好評,設備穩(wěn)定便捷。
造紙污水處理氣浮機
氣浮原理
⑴向水中通入空氣,產(chǎn)生微細的氣泡,使水中的細小懸浮物黏附在空氣泡上,隨氣泡一起上浮到水面,形成浮渣,達到去除水中懸浮物、色度,同時可以降低COD、BOD等污染物,改善水質(zhì)的目的。
⑵提高氣浮效果的措施
氣泡直徑越小,數(shù)量越多,氣浮的效果越好;水中的無機鹽類會加速氣泡的破裂和合并,降低氣浮效果;投加混凝劑PAC或PAM會促進懸浮物凝聚,使其黏附在氣泡而上??;可加入浮選劑使親水性顆粒表面轉(zhuǎn)化為疏水性物質(zhì)而黏附在氣泡上,隨氣泡上浮形成浮渣,浮渣由刮渣機刮至污泥池;下層的清水通過集水管排出。處理后清水一部分回流,供溶氣系統(tǒng)使用,另一部分則排放。
造紙污水處理氣浮機
運行前準備和檢查
檢查進水泵、溶氣泵、攪拌減速機的正常與否、電機的轉(zhuǎn)向是否相符,油位是否正常等。同時要檢查刮渣機,作空車運行,檢查其傳動部份是否正常;油位不足時要加夠;刮板是否靈活;運轉(zhuǎn)速度是否正常;電線的裝放是否正常;
1、配備向加藥箱加入絮凝劑PAC和PAM,配好藥劑比例PAC濃度為5%,PAM濃度為1%。
2、檢查各閥門的性能,壓力表的正常與否。
3、啟動溶氣泵,關上溶氣塔閥門,打開空氣流量計旋鈕閥門,流量正常保持在30L/h左右。待溶氣塔壓力升壓后至0.7--0.8MPa時緩慢打開溶氣塔出口閥門,控制好塔內(nèi)壓力在0.4MPa處左右。 (若氣浮機內(nèi)水中出現(xiàn)大量微氣泡使清水變?nèi)榘咨?,即可認定溶氣系統(tǒng)正常;也可從取樣口水那取樣看到水成乳白色。
4、檢查好釋放器,使其呈完好和暢通。
技術關鍵與特點
1、處理負荷高
本產(chǎn)品可處理懸浮物(SS)含量高達5000—20000mg/L的廢水,這個指標是任何傳統(tǒng)氣浮所不能達到的。傳統(tǒng)常規(guī)氣浮所能分離的SS含量zui高一般在1000mg/L左右,僅在SS含量在幾百mg/L左右的廢水具有一定的實用價值。
2、處理效率高
氣浮處理效率的高低,取決于單位體積溶氣水所能浮起的懸浮粒子的zui大重量。我們將其定義為單位浮量,這是溶氣水質(zhì)量好壞的一項客觀指標??諝鈱儆陔y溶于水的物質(zhì),常壓下,空氣在水中的溶解度約為1.8%,在0.3Mpa的壓力下,溶解度可達到5.4%,如何讓這些有限的溶解空氣充分發(fā)揮作用,是氣浮的技術關鍵。而縮小氣泡的直徑、增大氣泡群密度、改善氣泡均勻度,是提高氣浮效率的關鍵。三者互相關聯(lián),互相制約。1個100mm的氣泡如果變成等體積的1mm的氣泡,其數(shù)量可以達到106個,所以在容解空氣總量一定的前提下,縮小單個氣泡的直徑,即可增大氣泡群密度,同時氣泡群的均勻性也可以改善。傳統(tǒng)氣浮效率低,其zui重要的原因之一就是因為所產(chǎn)生的氣泡直徑過大,主體氣泡群氣泡的直徑一般都在50mm以下,氣泡群的密度(消能后單位體積溶氣水中所含氣泡個數(shù))一般在108個/cm以下,氣泡群均勻性(主體氣泡群數(shù)量占總氣泡數(shù)量的比例)差,直徑大于100mm的氣泡占85%以上,這些氣泡都屬于無效浮選氣泡。而且由于氣泡直徑過大,導致氣泡上升速度過快,致使絮凝體遭到?jīng)_擊而破裂,浮選效果較低。而本產(chǎn)品所產(chǎn)生的微氣泡直徑在1mm左右,密度高于1012個/cm3,同時氣泡大小均勻,這就保證了較高的處理效率和非常好的處理效果。
3、溶氣利用率高
本產(chǎn)品的溶氣利用率接近100%,傳統(tǒng)的惡渦凹式氣浮只有10%左右,而早期的氣浮僅為6%左右。氣浮效率的高低,同溶氣效率沒有太大關系,zui終取決于溶氣利用率的高低。以溶氣壓力為例,從0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶氣效率zui高提高一倍,但相應的溶氣設備的結構上就復雜得多,檢修也相應復雜。 研究表明,只有比懸浮粒子(絮凝前的單個懸浮粒子)直徑小的氣泡,才能與該懸浮粒子發(fā)生有效的吸附作用。在自然水體中,短時間內(nèi)難以沉淀的懸浮粒子,其直徑大多在10—30mm,50mm以上的固態(tài)懸浮粒子經(jīng)過幾小時的靜置,可以自然下沉或浮出水面。浮化液粒子主體粒徑在0.25—2.5mm之間,其中少量大顆粒之際國內(nèi)約10mm左右。所以1mm左右微氣泡對絕大多數(shù)懸浮粒子都有很好的吸附作用,這也是本產(chǎn)品溶氣利用率高的直接原因。
4、簡便實用的壓力溶氣
本產(chǎn)品溶氣罐的設計采用了與傳統(tǒng)理論不同的設計依據(jù),否定了以水力停留時間為主要依據(jù)的設計方法,實現(xiàn)了小溶氣大處理量,為增大氣、水接觸面積采用了四級預混和機構,氣、水在幾段時間內(nèi)即可達到均衡狀態(tài)。
5、高效率的氣泡發(fā)生器
傳統(tǒng)氣浮由于其釋放器本身的缺陷和局限性,也對浮選效果產(chǎn)生了致命的影響:如渦凹氣浮采用的是利用高速旋轉(zhuǎn)的葉輪將吸入的空氣打碎而產(chǎn)生氣泡,且不論高速葉輪旋轉(zhuǎn)的葉輪會同時將絮凝體攪拌,破壞懸浮物的凝聚,僅是這種產(chǎn)生氣泡的方式就決定了這種結構無法產(chǎn)生10mm以下的微氣泡。因為要通過機械剪切產(chǎn)生微氣泡,首先要克服的是氣泡的表面張力,氣泡越小,其表面張力就越大,要消耗的能量就越高。目前獲得的氣泡直徑zui小的方法是電解,其次就是壓力溶氣。設備所采用的氣泡發(fā)生器,以其合理的設計,實現(xiàn)了空氣從溶氣水到微氣泡的*轉(zhuǎn)化,具有以下優(yōu)勢:
(1)可以zui大限度的消除溶氣水的能量,也就是說,可以zui大限度地使溶氣水從溶解平衡的高能值降到幾乎接近常壓的低能值。溶氣水的消能是能量的轉(zhuǎn)移,而不是能量的損失。zui大消耗,是指獲得物理性能優(yōu)良的微氣泡的前提下,能量轉(zhuǎn)換的zui高值。本產(chǎn)品所采用的氣泡發(fā)生器的消能比可達99.9%,而普通的氣泡發(fā)生器zui高只能達到95%。
(2)在獲得zui大消能比的前提下,具有zui快的能量消減速度。也就是說具有zui短的能量消減時間,即可以在zui短的能量消減時間內(nèi)獲得zui大能量消減比。本產(chǎn)品所采用的氣泡發(fā)生器的消能時間僅為0.01—0.03秒,而普通氣泡發(fā)生器zui快也得0.32秒。
(3)溶氣水從高能值降到低能值的過程中沒有渦流、反沖之類的流態(tài)產(chǎn)生。*,微氣泡自形成以后,就伴隨著一系列的氣泡合并作用。合并作用是由表面能的自發(fā)減少所決定的,兩個體積相同的氣泡合并后,其表面能要減少20.63%。若在釋放器中存在有利于氣泡合并的結構的話,那通過該裝置獲得理想的微氣泡是不可能的。只能杜絕溶氣水的渦流、反沖,才能從根本上避免微氣泡的合并。
日常巡查及設備維護
1)定期檢查空壓機與水泵的填料及潤滑系統(tǒng),經(jīng)常加油。
2)根據(jù)反應池的絮凝、氣浮區(qū)浮渣及出水水質(zhì),注意調(diào)節(jié)混凝劑的投加量等參數(shù),特別要防止加藥管的堵塞。
3)經(jīng)常觀察氣浮池面情況,如果發(fā)現(xiàn)接觸區(qū)浮渣面不平,局部冒出大氣泡或水流不穩(wěn),應取下釋放器排除堵塞;如果分離區(qū)浮渣面不平,池面上經(jīng)常有大氣泡破裂,則表明氣泡與絮粒黏附不好,應檢查并對混凝系統(tǒng)進行調(diào)整或采取適當措施(如投加表面活性劑等);不合格出水返回集水池,合格出水進入后續(xù)處理系統(tǒng)。
4)經(jīng)常檢查溶氣罐的水位指示管,使其控制在一定的范圍(一般在60-100厘米內(nèi))。以保證溶氣效果。避免因溶氣罐水位脫空,導致大量空氣竄入氣浮池而破壞凈水效果和浮渣層。對已裝有溶氣罐液位自動控制裝置的,則需注意設備的維護保養(yǎng)。
5)做好日常運行記錄,包括處理水量、投藥量、溶氣水量、溶氣罐壓力、水溫、耗電量、進出水水質(zhì)、排渣周期、泥渣含水率等。
6)在冬季水溫過低時期,由于絮凝效果差,除通常需要增加投藥量外,有時需要相應增加溶氣水量或溶氣壓力,讓更多的微氣泡黏附絮粒,以彌補因水流黏度的增加而影響帶氣絮粒的上浮性能,從而保證出水水質(zhì)正常。
用途
氣浮機廣泛應用于煉油、化工、釀造、植物油生產(chǎn)與精煉、屠宰、電鍍、印染等工業(yè)廢水和生活污水的處理。